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Corsa B X10XE
973ccm 40 Kw 54 Ps KBA 0039167 Bj. 11.96-09.00 |
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Fehler:
Motor hat keine Leistung und braucht viel Benzin. Im
Fehlerspeicher nichts abgelegt. Lambda wert zu hoch.
Diagnose:
Nach Kompression Test, 1 Zylinder ca.13bar 2
Zylinder ca. 5bar 3 Zylinder ca. 5 bar.
Ursache:
Undichte Einlassventile. |
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1.)Um diesen Motor geht es, den Motor den keiner
braucht :-(
In dieser Beschreibung wird nur das Wechseln der
Kopfdichtung gezeigt. Der eigentliche Fehler und die Behebung, Ventile
ausbauen nachschleifen usw. nicht! |
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| 2.) Keine Leistung?
Wenn ihr auch so einen Corsa habt, und ihr habt
irgendwie das Gefühl, na ja bei 120 km/h ist Schluss, aber die Werkstatt
eures Vertrauen sagt, da ist alles in Ordnung, das ist halt so. Dann messt
doch mal die Kompression der 3 Zylinder. Ein guter Motor hat zwischen 14-16
bar Kompression. Ja ich weiß, klingt viel ist viel und hat eh kaum einer. |
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3.) Das wird benötigt. |
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Zylinderkopfdichtung: Elring
Nr:476.700 ca. 18,70 Euro |
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Zylinderkopfschrauben: Elring Nr:21404
ca. 15,00 Euro |
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AGR Dichtung:
Katalognummer 005850860 |
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Steuergehäusedichtung:
Katalognummer 000638287 |
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Dichtungsmasse:
Katalognummer 001503295 + Neue Verschluss-Schraube( siehe später) |
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Es geht Los. |
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Als erstes wird der Luftfilterkasten entfernt. Dazu erst die vordere
Klemmschraube (vom Rüssel) lösen und den Gumminippel mit einem
Schraubendreher aus dem Gehäuse drücken, danach den Kasten in
Fahrtrichtung aus der Halterung ziehen. Das Kabel für den
Luftmassenmesser nicht vergessen. |
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Kühler ausbauen (Nicht unbedingt notwendig, aber besser). Zuerst den
Lüfter Stecker entfernen, beide Halteschrauben entfernen, Lüfter raus.
Dann 3 Schellen entfernen und den Stecker für den Temperaturschalter
abziehen. Beide Haltenasen (Alu) abschrauben und Kühler raus. |
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Ausgleichsbehälter ausbauen. Beide Plastik Muttern entfernen, und
fluchen warum das schlecht passt. Ich habe ihn mit dem Wasserrohr
ausgebaut weil die hintere Schelle so schlecht angebracht war. |
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Kabelbaum entfernen (Stecker können nicht verwechselt werden)
Drosselklappe abbauen. |
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Halteschrauben entfernen. Inklusive des Unterdruckventil. |
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Andere Halteschraube entfernen. |
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Die Drahtklemmen (3) aufbiegen und die Steckerleiste komplett abnehmen. |
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2 Halteschrauben Kabelführung, Unterdruckanschluß + Benzinleitungen
abklemmen Haltestütze vom Ansaugkrümmer abschrauben! (Geht ein
bisschen schlecht) |
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Kabel von Steuereinheit abklemmen und Gerät abschrauben. |
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6 Muttern entfernen, Ansaugkrümmer abbauen |
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Dann sieht das so aus. |
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Katalysator lösen 3 Flansch und 1 Halteschraube. |
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Auspuffkrümmer abbauen. |
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Ölfiltergehäuse abbauen. |
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AGR Ventil abbauen. |
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Die Blech Dichtung "muss" Neu |
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Ventildeckel abbauen, dann sieht das ganze so aus. |
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Rippenriemen an der Spannrolle gegen die Federkraft drücken und dann die
Feder Blockieren. |
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Riemenscheibe entfernen und Verschlusstopfen des Kettenspanners
herausschrauben. |
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Verschluss-Schraube Kurbelwellenblockierung herausschrauben. |
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Und nun ein bisschen Handwerkliches Geschick. Wir müssen uns eine
Kurbelwellenblockierung bauen. Dazu nehmen wir eine alte
Zylinderkpüfschraube mit Inbus Kopf, schneiden das Gewinde nach und
schleifen den Inbus Kopf auf 11 mm ( Oohh habe mir das Maß nicht
aufgeschrieben aber ich meine es waren 11 oder 12 mm) im Durchmesser ab.
Die Verschluss-Schraube bohren wir durch und schneiden das selbe Gewinde
wie auf der Schraube. |
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Jetzt stellen wir den Motor auf 1 Zyl. OT. Und blockieren die
Kurbellwelle mit unserem Werkzeug. Es gibt eine Aussparung in der Welle
wo der Abgeschliffene Kopf genau hineinpasst. So nun überprüfen wir mit
einem blankgezogenen 5 mm Flachstahl ob auch alles stimmt. Der
Flachstahl muss sich jetzt in die Aussparung der Nockenwelle
hineindrücken lassen. Ist das ok, denn Flachstahl wieder entfernen! |
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Nun mit einem Maulschlüssel die E- Nockenwelle langsam zu sich
Hindrehen, dabei spannt sich der Kettenspanner den ich jetzt mit einem 3
mm Stift blockieren kann. Anschließend setzen wir das 5 mm Flacheisen
wieder ein. |
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Nun markieren wir mit einer Reisnadel die
Stellung vom Impulsgeber ! |
Bild ganz groß :-) |
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Anschließend können wir die Halteschrauben der Nockenwellenräder
entfernen. |
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Und ab mit dem Kopf, dann sieht das ganze so aus. An den beiden
markierten Stellen wird die Neue Dichtung gebrochen und auf die
Bruchstelle kommt eine Naht Dichtungsmasse. Früher gab es diese Dichtung
einzeln wurde aber geändert, aus welchen Gründen auch immer :-( $ |
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OK, das war's , nun die Ventile nachschauen oder gleich einen anderen
Kopf verbauen. |